再沸器冷凝液對(duì)測(cè)量?jī)x表的影響
故障現(xiàn)象
工藝操作人員已經(jīng)明確丙烯精餾塔T-304再沸器的疏水器有故障,所以小幅度增加疏水器前的排放閥開(kāi)度,讓冷凝液就地排放,但蒸汽流量指示偏低。操作人員增大調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,但蒸汽流量上升卻不足,此時(shí)塔底溫度也升不上去。
5.2現(xiàn)象分析
操作人員知道疏水器有故障,所以小幅度增加疏水器前的排放閥開(kāi)度,但是排放閥口徑小,冷凝液的排放量遠(yuǎn)小于疏水器的排放量,使冷凝液排放不暢通,這時(shí)蒸汽冷凝速度大于凝液的排放速度,使冷凝液在再沸器內(nèi)慢慢積聚,液位升高,再沸器內(nèi)的熱交換面積減小,這使得蒸汽冷凝速度減慢,直到蒸汽冷凝量與排放量相等,達(dá)到平衡,再沸器內(nèi)冷凝液位穩(wěn)定在某個(gè)高度,這時(shí)流入再沸器的蒸汽流量就減少,因此流量指示顯示偏低。如果增大調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,再沸器內(nèi)蒸汽壓力升高,迫使凝液排放速度增加,但終因排放量不夠,流量增加不明顯。由此可見(jiàn),蒸汽流量的大小取決于冷凝液的排放流量大小。由于再沸器內(nèi)熱交換面積少了,加熱量減少,塔溫度上升達(dá)不到要求。
5.3處理方法
疏水器的旁路閥門口徑較大,如果將旁路閥開(kāi)大,加大冷凝液排放量,蒸汽流量指示就能上升。在分析該類故障時(shí),不應(yīng)只從儀表的流量指示表及調(diào)節(jié)閥方面考慮,還需特別注意工藝設(shè)備方面的疏水器、管道等方面是否有堵塞等故障。