摘要:國內某核電站調試期間,汽輪發(fā)機性能考核試驗結果不合格,通過與同類機組一二回路、汽輪機參數(shù)的對比,結合現(xiàn)場排查分析的結果,綜合分析判斷考核試驗不合格的主要原因為主給水流量測量虛高,并提出了解決建議,可為其它核電機組電功率異常降低分析處理提供參考。DtE壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
國內某核電站采用的是 CPR1000 壓水堆核電機型,汽輪機廠家根據(jù)《汽輪機性能試驗規(guī)程》(ASME PTC-6)提供性能試驗性能修正項,將試驗測量電功率修正至設計熱力系統(tǒng)和設計參數(shù)下,得到汽輪機性能考核試驗結果。在某核電站 A1 機組調試期間,試驗結果為 1075.81MW,低于設計值(1086MW)約 10.19MW,但同類型 B1 機組性能考核試驗結果高于設計值。本文通過對 A1、B1 二回路熱力系統(tǒng)對比分析,明確了機組異常問題的分析處理方向,結合現(xiàn)場排查處理驗證情況,#后確定了問題的主要原因及建議處理措施。
1 汽輪發(fā)電機組性能考核試驗介紹
核電站熱力循環(huán)系統(tǒng)如圖 1 所示。所用的汽輪機為飽和蒸汽、飽和蒸汽、單軸、三缸、四排汽、中間再熱、半轉速核電汽輪機,由 1 個雙流道高壓缸(HP)和 2 個雙流道、雙排汽低壓缸(LP)組成。
滿功率運行狀態(tài)下,蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生的飽和蒸汽進入高壓缸膨脹做功,從高壓缸流道的第 6 級后抽取部分蒸汽送到 7# 高加和汽水分離再熱器用于加熱給水和 MSR(汽水分離再熱器)一級再熱,從高壓缸流道的第 9 級后抽取部分蒸汽送到 6# 高加用于加熱給水。高壓缸的排汽一部分送往除氧器,大部分排往位于低壓缸兩側的 2 臺汽水分離再熱器,經(jīng)汽水分離后進入兩級再熱器再熱,再熱汽源來自高壓缸抽汽和新蒸汽。從汽水分離再熱器出來的過熱蒸汽進入低壓缸內繼續(xù)膨脹做功。從低壓缸流道第 3 級后、第 5 級后、第 7 級后和第 9 級后抽汽分別送至 4#、3#、2# 和 1# 低壓加熱器進行加熱凝結水。低壓缸的排汽排入冷凝器,并被海水冷卻成為凝結水。
凝結水由凝結水泵抽出升壓后經(jīng)疏水加熱器和四級低壓加熱器被加熱后,送到除氧器,混合式除氧器通過高壓缸排汽實現(xiàn)對凝結水的加熱和除氧作用,主給水泵從除氧水箱底部吸水,將水升壓后經(jīng) 6# 和 7# 高壓加熱器進一步加熱,#后通過給水流量調節(jié)閥進入蒸汽發(fā)生器二次側,吸收反應堆冷卻劑熱量轉變成飽和濕蒸汽,再進入主蒸汽系統(tǒng),從而完成熱力循環(huán)。電站實際運行中,各項熱力運行參數(shù)偏離設計參數(shù),這種偏離會對試驗結果產(chǎn)生影響,結廠家給出的修正項,考慮電廠機組出力的考核針對的為常規(guī)島汽輪發(fā)電機組整體(含輔機),因此修正項目只需考慮常規(guī)島前后的邊界條件,包括功率因數(shù)、主蒸汽壓力、主蒸汽濕度、熱功率、循環(huán)水進水溫度、循環(huán)水流量等。
2 熱力系統(tǒng)運行對比分析
2.1 考核試驗整體對比
采用 A1、B1 單次考核試驗數(shù)據(jù)對比如表 1,A1 修正性能考核試驗結果較 B1 偏低 27.8MW。根據(jù)文獻分析,鑒于主蒸汽壓力對機組功率的修正可能存在偏差,剔除主蒸汽壓力的修正項后,A1 修正后出力比 B1 偏低 22.6MW。由 2 臺機組的修正出力偏差可知,影響#大的為熱功率,主蒸汽濕度、循環(huán)水溫度、流量和功率因素對機組出力影響較小。
2.2 熱功率測量對比
A1 和 B1 試驗熱功率與 KME(熱工儀表測量系統(tǒng),能夠通過二次側熱工參數(shù)反算一回路熱功率,電廠實際運行控制參考值)計算方法相同,2 臺機組試驗熱功率與 KME 測量值均存在一定偏差,其中 A1 試驗測量值比 KME 值偏小 9.1MW,而 B1 試驗測量值比 KME 值偏小 4.5MW,通常 1MW 熱功率影響電功率約0.4MW,這可能是由主給水流量孔板差壓不同引起。2 臺機的給水流量差壓分析表明(表 2),B1 機組差壓測量一致性較好,A1 機組二環(huán)路與對側儀表測量數(shù)據(jù)與 KME數(shù)據(jù)有 1.83kPa 的偏差,影響熱功率約 9.15MW,影響電功率約 3.66MW。主給水流量采用流量孔板閥測量系統(tǒng),其測量誤差是 KME 測量誤差的#大來源,F(xiàn)場流量差壓變送器(這里的流量差壓變送器其實就是
孔板流量計中配套的
智能差壓變送器,以下簡稱流量差壓變送器)、主給水流量孔板安裝前校驗合格,偏差可能與孔板閥測量系統(tǒng)制造、安裝相關,也與孔板片在運行期間迎面角的磨損、迎面光潔度的變化、孔板結垢、給水管道結垢等因素相關。
2.3 二回路輔助系統(tǒng)對比
(1)回熱系統(tǒng)熱力性能對比;責嵯到y(tǒng)能夠確保熱量的有效回收,影響其性能的參數(shù)主要包括蒸汽管道壓降、加熱器端差、等給水焓升分配等。抽汽管道壓降增大、加熱器端差增大,相當于抽汽點前移,做功量降低。對比 2 臺機組的回熱系統(tǒng)參數(shù)分析表明(表 3),回熱系統(tǒng)性能接近且優(yōu)于設計值,對回熱系統(tǒng)的上下端差進行功率修正,A1 修正量為 -0.2MW,而 B1 為 0.8MW,對機組出力的影響不明顯。
(2)再熱系統(tǒng)熱力對比。再熱系統(tǒng)即為汽水分離再熱器及附屬管道,系統(tǒng)主要目的是除濕、再熱,降低低壓缸排汽濕度,提高汽輪機效率。在設計上,要求汽水分離再熱器的分離效率要高,再熱壓損和端差要小,再熱器第四管程掃汽流量合理。
對比表明 2 臺機組再熱系統(tǒng)性能均優(yōu)于設計值(表 4),表現(xiàn)為端差較小,過熱度大于設計值。且 A1 的過熱度大于B1,從而對 A1 的低壓缸做功有利。但再熱系統(tǒng)作為整個熱力系統(tǒng)的一份子,其性能優(yōu)良是以多抽汽為代價。進一步分析發(fā)現(xiàn),A1 的高再、低再抽汽流量(78.47kg/s、81.30kg/s)均大于 B1(71.20kg/s、78.93kg/s),引起 MSR 出口蒸汽溫度偏高約5.4℃。高壓再熱器和低壓再熱器抽汽量增加,引起高壓缸做功蒸汽量減小,反而降低機組經(jīng)濟性,因此需根據(jù)第四管程掃氣溫差調整抽汽流量。
(3)冷凝器熱力性能對比。冷凝器運行性能的優(yōu)劣,主要表現(xiàn)在冷凝器壓力、凝結水過冷度和凝結水品質等。冷凝器循環(huán)冷卻水水質、海生物滋生(清潔系數(shù)降低)、空氣漏入、換熱管堵管等因素影響,熱力性能下降較快,#終將引起汽輪機排汽壓力升高,機組功率降低。參考冷凝器性能試驗標準計算分析結果如表 5,2 臺機組修正后背壓分別為 6.96kPa 和 6.16kPa,均大于冷凝器計背壓,影響電功率約 9.2MW 和 2.7MW。A1 冷凝器的端差和過冷度均較 B1 大,A1 清潔系數(shù)為 0.55,稍小于 B1 的0.74,顯示 A1 投運后冷凝器性能稍差于 B1。實際運行工況下二回路溶氧含量在優(yōu)秀值以下,且冷凝器嚴密性試驗結果優(yōu)秀,基本排除真空側泄漏的可能,因此需重點關注冷凝器鈦管污垢情況。
2.4 汽輪機本體性能對比
根據(jù)文獻,汽輪機特征通流面積對比,如表 6,A1 的高壓缸 3 個通流級段通流面積均較 B1 偏大,#大為第二級段,但相對于設計值偏差不大。A1低壓缸第3、4 級相對于設計值和 B1 均較大,其余幾級偏差不大。通過對高低壓缸設計文件、制造完工報告核查,確認 2 臺機組設計一致,通流尺寸超差均在允許范圍內。利用大修窗口對高壓缸內部通流進行檢查,未發(fā)現(xiàn)中分面有明顯汽流沖蝕痕跡,對前四級喉寬和通流間隙復測確認均符合技術要求。因此,除低壓缸第 3、4 級段外,汽輪機本體特征通流面積在合理偏差范圍內。
一般來說,核電機組熱功率越高,主蒸汽壓力越低,在熱功率一定情況下,一級前壓力低,可能由于高壓缸通流偏大或實際熱功率偏低造成。對主調閥前后參數(shù)對比如表 7所示,A1 蒸汽發(fā)生器出口壓力及調閥前主蒸汽壓力均高于B1,但調門開度低于 B1,一級前壓力也低于 B1,高壓缸各抽汽口壓力普遍比 B1 偏低。鑒于高壓缸通流偏差不大,懷疑實際熱功率偏低,即測量熱功率虛高,對比推測 A1 的主給水流量測量存在偏高的可能。
2.5 閥門、疏水器內漏
試驗數(shù)據(jù)分析熱力系統(tǒng)不明泄漏率低于 0.026%,符合ASME PTC-6 試驗規(guī)程中不明泄漏率不超過 0.1% 的要求。參考文獻對常規(guī)島熱力系統(tǒng)進行了內漏檢查,確認 A 類閥門存在 5 個內漏、B 類閥門疏水器存在 24 個內漏。此外,系統(tǒng)熱靜力疏水器存在頻繁觸發(fā)高液位報警的情況,報警頻率達到15 ~ 20min/ 次(設計 60min/ 次),VVP107/108SN 甚至長期報警無法復位,這會導致蒸汽從疏水旁路排放,影響機組效率。
3 現(xiàn)場排查處理
基于以上分析,利用合適窗口,進行了針對性的排查處理,如下:
(1)針對 ARE 主給水流量壓差左右側偏差較大問題,執(zhí)行了引壓管線對稱改造、取壓口毛刺處理、儀表隔離閥解體檢修,左右側壓差偏差降低到 0.5% 以下。
(2)針對主給水流量測量孔板片可能存在的污垢、磨損等問題,大修期間執(zhí)行了解體檢查和更換工作。
(3)針對回熱系統(tǒng)抽汽流量偏大,根據(jù)第四管程溫差控制掃氣閥開度,降低高再、低再抽汽流量至合理水平。
(4)針對凝汽器傳熱性能偏低,大修期間執(zhí)行了膠球沖洗,提升了凝汽器傳熱性能。
(5)針對閥門內漏及疏水器頻繁波動,大修期間執(zhí)行了閥門、疏水器解體檢查,消除密封面沖蝕、疏水器閥芯夾渣、疏水器旁路閥沖蝕異常,增大了熱靜力式疏水器閥芯行程、優(yōu)化液位開關布置,將閥門內漏及疏水器波動調整到了正常水平。
為驗證主給水流量測量的準確性,引入引入 AMAG 公司(Advanced Measurement & Analysis Group Inc.)
超聲波流量計對主給水流量進行了驗證。其原理是在主給水管道的上下游安裝多組超聲波測量探頭(圖 2),超聲波流量計在 A 和 B 捕捉渦旋信號并計算出 τ,從而計算出流體流量。
式中,qm 為管道流體流量,kg/s;Co 為流型修正系數(shù),無量綱;A 為管道面積,m2;ρ 為流體密度,kg/m3;L 為上下游長度,m;t 為同一個渦旋信號進過 A 和 B 探頭所用的時間,s。
通過比較 2 種測量方式測量主給水流量的流量數(shù)據(jù),得知 2 環(huán)路流量偏差#大,為 10.44kg/s,其他 2 個環(huán)路偏差較小且穩(wěn)定。整體上相比超聲波流量計,孔板測量流量偏高大約 1%。其測量不確定度受管道焊縫、粗糙度、現(xiàn)場噪聲帶來的流型系數(shù)的不確定度影響,修正后 3 個環(huán)路不確定度分別為 0.40%、0.43%、0.82%,考慮孔板測量流量不確定為0.77% 左右,可以確定二環(huán)路孔板測量流量存在虛高,一、三環(huán)路孔板測量流量存在虛高的可能。
4 結語
綜合以上分析排查處理,基本消除了 A1 機組熱力系統(tǒng)存在的內漏和不合理運行狀態(tài),其發(fā)電能力提升了約 5MW,但與設計值還存在一定偏差。根據(jù)超聲波流量計直接驗證及其它參數(shù)佐證,已基本鎖定主要原因為主給水流量測量虛高,該虛高可能與孔板閥制造、安裝有關,受制于現(xiàn)場布置,無法采用有效的排查手段,后續(xù)建議通過對主給水流量孔板閥采取包絡性更換,參考孔板流體測量的要求,對拆下孔板閥進行進一步的檢查,以鎖定根本原因。
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